工程案例
業(yè)務(wù)范圍
導(dǎo)水陷落柱突水淹井的綜合治理技術(shù)
發(fā)布時間:2014-08-09
摘 要 分析了導(dǎo)水陷落柱的基本特征,介紹了不同條件下 陷落柱突水淹井采用巷道截流、“止水塞”、“三段式”、直接封堵、返流注漿、引流注漿 等綜合治理技術(shù),用實例介紹了每一種治理技術(shù)的適用條件。? 關(guān)鍵詞 礦井突水 陷落柱 淹井 突水治理
1 引言
巖溶陷落柱是埋藏在煤系地層下部的巨厚可溶巖體,在地下水溶蝕作用下,形成巨大的 巖溶空洞。空洞頂部巖層,當(dāng)其失去對上覆巖體支撐能力時,上覆巖體在重力作用下向下垮落,充填于溶蝕空間中,因其剖面形態(tài)似一柱體,故稱巖溶陷落柱。我國巖溶陷落柱多發(fā)育 于北方石炭二疊系煤田,在山西、河北、河南、陜西、山東、江蘇、安徽等20多個煤田中, 已發(fā)現(xiàn)陷落柱45處,總數(shù)已接近3000個,特別是山西、河北較多,尤以汾西兩岸、太行山兩 側(cè)煤田為多,如西山礦區(qū)已發(fā)現(xiàn)陷落柱1300多個,密度可達到70個/km?2。巖溶陷落柱的這種 特殊地質(zhì)現(xiàn)象的存在,不僅破壞煤層,減少可采儲量,影響巷道的掘進和煤層的開采,而且 是特殊的導(dǎo)水通道,是很難防治的充水因素。我國開灤、焦作、皖北、徐州、邢臺等礦區(qū)都發(fā)生過特大陷落柱突水淹井事故,造成了重大的經(jīng)濟損失和社會影響,其中開灤范各莊礦突 水 淹井事故是世界采礦史上最大的一次淹井事故。盡管陷落柱突水淹井事故難以有效預(yù)防,但突水后可以采取綜合治理技術(shù)將復(fù)礦的時間大大縮短,將災(zāi)害損失降低到最低限度。本文重 點探討我國陷落柱突水淹井的綜合治理技術(shù)。?
2 導(dǎo)水陷落柱的基本特征
陷落柱的導(dǎo)水性可分為3種類型:強充水型、邊緣充水型、弱充水型。從已發(fā)現(xiàn)的陷落柱來看,絕大多數(shù)的陷落柱是弱充水型,陷落柱內(nèi)充填物壓實緊密,風(fēng)化程度極強,邊緣裂 隙水已被疏降,煤礦在回采過程中,沒有水或少量滴水;邊緣充水型的陷落柱內(nèi)充填物壓實緊密,風(fēng)化程度較強,柱內(nèi)水力聯(lián)系不好,只是陷落柱邊緣發(fā)育的次生裂隙充水,對奧灰水 的導(dǎo)通性不好,采掘工程揭露時一般以淋、滴水為主,涌水量不大;強充水型陷落柱內(nèi)充填物未被壓實,柱內(nèi)水力聯(lián)系良好,直接導(dǎo)通奧灰高壓水,溝通了煤系地層各含水層,采掘工 程一旦揭露就發(fā)生突水,水量大而穩(wěn)定,對礦井造成災(zāi)難性的淹井事故,防排水設(shè)施很難起作用,建國后我國已發(fā)生多起陷落柱突水淹井事故,詳見表1。
3 綜合治理技術(shù)
3.1 巷道截流技術(shù)
打鉆命中巷道,鉆孔終孔孔徑不小于110mm,打透巷道后先投注骨料,再注漿加壓,最后引流注漿。適用條件:陷落柱突水點位于獨頭巷道,巷道加固較好。關(guān)鍵技術(shù):巷道的 測量資料準(zhǔn)確,鉆孔定位正確,命中巷道的幾率100%,灌注骨料先粗后細(xì),動水條件下,可投注骨料30~50mm,靜水條件下,可投注細(xì)砂,注骨料后期要反復(fù)捅孔,當(dāng)吸水系數(shù)小于5 ~8l/min·m時,方可進行注漿。?
徐州張集煤礦1997年2月18日礦井西-300水平21號煤層軌道下山發(fā)生陷落柱突水,最大突水量402m?3/min,從發(fā)現(xiàn)淋水到淹井僅10h。發(fā)生突水后,首先在軌道下山布置了3個透 巷孔,注入骨料
表1 陷落柱突水淹井一覽?(略)
210m?3,在3個截流孔注入水泥4960t時,奧灰水水位持續(xù)上升,比副井水位高出 19.5m,表明巷道截流已見成效,水流由“管道流”變?yōu)椤皾B透流”,副井可以開始引流注 漿。引流注漿期間,又在3個截流孔注入水泥1629t,為了防止陷落柱內(nèi)部奧灰水對煤系地層的影響,在陷落柱內(nèi)部相當(dāng)于奧灰頂界面附近建造“止水塞”,施工3個鉆孔,共注入水泥 2421t,本工程累計注入水泥9010t,堵水率100%,整個工期歷時98d。?
3.2 建立“止水塞”技術(shù)
查清陷落柱的基本形態(tài)后,沿陷落柱的邊緣鉆進至一定深度后導(dǎo)斜進入陷落柱,在可 采煤層之下一定深度建造一定厚度的“止水塞”,切斷奧灰水與煤系地層的水力聯(lián)系。適 用條件:突水構(gòu)造基本確定,在巷道截流技術(shù)不能快速封堵成功的情況下,采取“止水塞” 封堵方法。關(guān)鍵技術(shù):首先要判斷確定陷落柱的構(gòu)造位置,再利用定向?qū)奔夹g(shù),使鉆孔的軌跡沿陷落柱的邊緣鉆進,到一定深度后再導(dǎo)斜進入陷落柱;定向?qū)便@探技術(shù)的成功是決 定堵水成功的關(guān)鍵。?
皖北任樓煤礦1996年3月4日發(fā)生特大陷落柱突水,最大突水量達到576m?3/min,從發(fā)生滴淋水到淹井僅8.5h。淹井后,考慮到突水點附近巷道為煤巷,利用巷道截流后不 能 確保礦井排水后巷道截流的安全可靠性,為盡快恢復(fù)生產(chǎn),制定了在陷落柱中建立“止水塞 ”快速切斷水源的方案。“止水塞”的位置選在最下部可采煤層以下15~75m砂巖段,厚60m 。沿陷落柱邊緣施工的4個鉆孔,從不同方向?qū)边M入陷落柱進行注漿,注入7600t水泥后,經(jīng) 計算60m“止水塞”已基本形成,若繼續(xù)加壓注漿,漿液將大量流失,對“止水塞”附近的 細(xì)小裂隙也起不到加固作用。為了對“止水塞”進行加固,實施在副井引流排水,各注漿孔正常注漿,并根據(jù)副井和長觀孔的水位調(diào)節(jié)注漿量。引流注漿期間又注入水泥7432t, 各注漿孔均達結(jié)束標(biāo)準(zhǔn),副井水位已排至井底,堵水率達100%。本工程共施工探查孔5個,截流孔1個,注漿孔5個,檢查加固孔2個,注骨料130m?3,注水泥15032 t ,實現(xiàn)了當(dāng)年突 水,當(dāng)年治理,當(dāng)年恢復(fù)生產(chǎn)。?
3.3 陷落柱“三段式”堵水技術(shù)
陷落柱突水后,在頂部留下空洞,并且在動水條件下,打鉆先命中陷落柱頂部的空洞, 充填骨料將動水流變?yōu)闈B透流,再在陷落柱下部建立止水段和加固段,俗稱“三段式”堵水 技術(shù)。?
1984年6月2日,開灤范各莊煤礦2171工作面發(fā)生特大陷落柱突水,最大突水量達2053m?3/m in,全礦停產(chǎn),同時造成呂家坨和林西礦淹井,與其相鄰的的趙各莊礦、唐家莊礦也受到地 下水的嚴(yán)重威脅。經(jīng)勘探查明,該陷落柱體積大,柱內(nèi)水流速度快,頂部又有空洞,決定采用上部灌注骨料充填壓實,中部注漿堵截通道,下部充填灌注攔截水源的三段式綜合治水技 術(shù)。首先對陷落柱頂部8~32m高的空洞充填骨料30681m?3,通過充填骨料使得陷落柱中被水 流沖動的破碎巖塊在上部荷重加大的情況下,得到壓實增加阻水能力;上部充填骨料完成之 后,在12?#煤層以下到唐山灰?guī)r之間,該段高約100m左右,這一段的注漿孔在400m深處進入陷 落柱,用下行法注漿到500m左右;由于開始在動水條件下注漿,故從下部奧灰含水層部位進 行 充填骨料,以增加阻力,攔截水源,降低流速,為中段注漿堵水創(chuàng)造條件,并對中段的“堵水塞”起到支撐、防止松動坍塌破壞作用。本工程共打鉆24829m,注水泥62900t,砂子4756 m?3,石碴25925m?3,水玻璃4269t,粉煤灰300t,合計注入約100000m?3的充填物,堵水效果100%。?
3.4 直接封堵技術(shù)
陷落柱的發(fā)育高度較低時,一般發(fā)育高度到奧灰上部的石炭紀(jì)地層,可直接從地面打鉆命中 陷落柱采用下行法直接注漿。?
河南安陽銅冶礦1965年發(fā)生的陷落柱突水,最大突水量為23m?3/min,造成全井淹沒。突水后直接在陷落柱的上部打鉆,命中陷落柱后,通過鉆孔充填砂石形成砂墊后進行注漿加固 。為了封堵陷落柱體內(nèi)的形態(tài)多樣和大小不一的空隙,通過不同位置的鉆孔和同一鉆孔的不同深度反復(fù)多次灌注砂石和水泥漿,共注入砂石1622m?3,注入水泥2454t,堵水率100%。 這種注漿工藝適合于靜水條件下巖溶陷落柱的導(dǎo)水通道注漿。?
3.5 返流注漿技術(shù)
陷落柱的突水在截流基本成功后,為了減少打鉆的數(shù)量,加快堵水進程,在陷落柱構(gòu)造 范圍不確定的情況下,可在截流堵水段與突水陷落柱之間打1~2個鉆孔,通過下行法加 壓注漿返流加固陷落柱的空隙。?
輝縣市吳村煤礦32031工作面1999年11月15日發(fā)生隱伏陷落柱突水,最大突水量40m?3/min ,突水后陷落柱沖出的巖石破碎物堵死了下副巷,突水從上副巷流入一水平。工程布置3個 鉆孔,其中注1孔布設(shè)在工作面上安全口下側(cè)3m處,主要是打中棚架區(qū)進行骨料注漿,對上副巷進行截流,迅速降低水量,防止全井淹沒,使水流由管道流變?yōu)闈B透流;查1孔布設(shè) 在上安全口下側(cè)20m處突1附近,查2孔布設(shè)在工作面下安全口上5m處突2附近。在注1孔截流成功后利用查1和查2孔進行了返流注漿,注1孔注骨料1123m?3,注水泥307t;查1孔注骨料 100m?3后,突水點水量已減少了32m?3/min;查1孔和查2孔利用注1孔截流成功后分別返流注入水泥405t和1561t,井下突水點封堵成功,堵水率達100%。工程累注骨料1535m?3,累 注水泥2273t,時間僅用70天(扣除天氣、工農(nóng)關(guān)系、停電等因素影響),創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟效益。?
3.6 引流注漿技術(shù)
在注漿封堵導(dǎo)水陷落柱通道基本成功后,為了防止在加壓注漿條件下,漿液的大量 流失,利用井筒排水,既可對注漿堵水進行檢驗,同時還可以加固突水點附近的細(xì)小裂隙,加快注漿堵水進度和復(fù)礦速度。引流注漿的時期和注漿量取決于長觀孔水位和井筒的排水情 況,引流注漿期間長觀孔水位若下降則應(yīng)加大注漿量,或停止引流排水;引流注漿期間若長觀孔水位不下降,則可根據(jù)鉆孔吸漿情況繼續(xù)加固注漿。?
邢臺東龐礦二水平南翼2903工作面下副巷于2003年4月12日發(fā)生陷落柱特大突水,最大突水量1167m?3/min,造成全井淹沒。為了盡快恢復(fù)生產(chǎn),擬在突水點以外的巷道布置透巷孔 進 行封堵巷道。布孔原則:沿突水巷道的突破口向外5m處布置1號鉆孔,自1號孔以外每15m布一個孔,共布8個孔進行骨料充填注漿,以便形成105m長的巷內(nèi)堵水段,截斷過水通道。第 一階段依次施工了1號、6號、8號、7號、3號、4號孔,其中1號孔提前遇見陷落柱,作為注漿期間的水文觀測孔,其它5個孔透巷后,充填骨料和加壓注漿。由于陷落柱突水沖出的破 碎巖石較多,在巷道累注骨料4586m?3,比設(shè)計注骨料減少2/3。注漿采用了氣動射流攪 拌系統(tǒng),最高日注灰量達634t,大大加快了堵水進度,5個透巷截流孔共注入水泥17214t, 對巷內(nèi)和巷頂以上裂隙進行了多次反復(fù)的高壓注漿,終壓達10MPa。第二階段施工了2號和5 號孔,其中5號孔為截流段中部的檢查加固孔,2號孔為截流段尾部的檢查加固孔,5號孔又 加壓注漿476t,達到了終壓終量,副井水位持續(xù)下降,奧灰長觀孔水位持續(xù)上升,表明巷道已基本封死。第三階段開始引流注漿,利用副井排水,2號孔注漿,若巷道徹底封死后, 則2號孔所注的漿液將返流進入陷落柱,起到加固陷落柱的作用,2號孔累計注入水泥9176t ,大部分水泥進入了陷落柱,少部分水泥通過引流注漿對巷道的薄弱地帶也進行了加固。工 程累注水泥26866t,注骨料4586m?3,鋸末196袋,僅用5個多月時間就完成了注漿堵水任務(wù),堵水率達100%。?
4 結(jié)束語
(1)導(dǎo)水陷落柱的突水,往往造成災(zāi)難性的淹井后果,且難以有效預(yù)防。?
(2)陷落柱突水淹井后,為了加快復(fù)礦速度,減少淹井的損失,根據(jù)不同條件采用幾種堵 水技術(shù),綜合治理,效果比較好。
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